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運載火箭不要Pogo要穩(wěn)定
作者: | 來源: | 編輯: 發(fā)布時間:2014-02-21 08:16:50 閱讀:次
  

Pogo振動因其振動形態(tài)與玩具“Pogo Stick”相似而得名

可能每位到衛(wèi)星發(fā)射中心現(xiàn)場近距離看過火箭發(fā)射的人都會有一個共同的感受,那就是當火箭開始點火噴流,、騰空而起的一剎那,,方圓幾百米之內(nèi)的地面都在發(fā)生強烈振動……

這還不算完,當運送載人飛船的火箭的多個發(fā)動機都在工作,,火箭上的振動仍將十分嚴重,。每個發(fā)動機的脈動推力很難確保穩(wěn)定不變,這對整個火箭來說是一個動態(tài)的激勵力,,它能激起全箭的縱向振動,,從而引起Pogo振動。

Pogo振動是運載火箭飛行過程中特有的振動現(xiàn)象,,是箭體結(jié)構(gòu)與推進系統(tǒng)動力學特性耦合而產(chǎn)生的縱向不穩(wěn)定振動,,因其振動形態(tài)與玩具“Pogo Stick”相似而得名。Pogo振動產(chǎn)生的物理過程是輸送管路內(nèi)推進劑的壓力波動引起發(fā)動機推力脈動,,導致箭體結(jié)構(gòu)振動,,進而加劇管路內(nèi)壓力波動,形成正反饋回路引起結(jié)構(gòu)振動放大。

Pogo振動嚴重時,,極有可能導致飛行試驗的失敗,,若振動不很嚴重,雖對火箭結(jié)構(gòu)不形成威脅,,但對箭上儀器,、設備以及航天員的生命安全都極為不利。當玩具其樂無窮,,可這振動放在火箭上就是問題了,。

復雜的世界性航天難題

“事前理論預示難度大、事后解決過程漫長曲折”,。Pogo振動及其抑制涉及推進理論,、流體力學、固體力學,、系統(tǒng)控制等多個學科,,是運載火箭最為復雜的動力學耦合問題,更是名副其實的世界性航天難題,。

盡管世界航天強國從上世紀60年代開始相繼進行了Pogo振動抑制研究,,但由于系統(tǒng)的復雜性,其產(chǎn)生機理尚不明晰,。目前用于描述Pogo振動的數(shù)學模型仍無法揭示結(jié)構(gòu)高階局部振動與推進系統(tǒng)耦合產(chǎn)生的Pogo振動機理,。

美國為了解決大力神II火箭/雙子星座Pogo振動問題,經(jīng)歷了3年攻關(guān),、24發(fā)無人飛行試驗驗證,,但在第5次載人飛行中仍發(fā)生了Pogo振動;美國土星V重型火箭多次發(fā)生Pogo振動,,直到阿波羅載人登月任務結(jié)束仍未徹底解決,。

前蘇聯(lián)N-1火箭第4次飛行試驗由于Pogo振動導致飛行失利,迫使前蘇聯(lián)停止載人登月計劃,。日本H-2火箭盡管前5次連續(xù)飛行成功,,但其第6、7次均由Pogo振動導致飛行失利,,迫使H-2火箭退役加緊研制H-2A火箭,。

我國載人火箭發(fā)生的8Hz振動,曾給首位航天員楊利偉帶來極大的痛苦,,科研人員歷時近10年,,通過多次Pogo振動抑制方案調(diào)整和飛行試驗驗證,最終采用變能量蓄壓器抑制了8Hz的Pogo振動,。但我國長征系列火箭均存在局部,、高階縱向異常振動(以下簡稱局部Pogo振動)問題,其本質(zhì)一直未被揭示,未能采取有效抑制措施,,存在潛在的風險。

Pogo振動研究現(xiàn)狀

由于低頻振動會造成人體內(nèi)臟晃動,,干擾腦電波,,使得航天員語言受阻、四肢運動困難,、決策混亂,,嚴重危害航天員的生命安全,因此載人航天對Pogo振動抑制提出了嚴格的要求,。

美國學者Rubin長期從事Pogo振動理論研究,,是Pogo振動及其研究的創(chuàng)始人。1964年,,Rubin針對大力神II/雙子星座建立了Pogo振動穩(wěn)定性的頻域分析模型,,采用臨界阻尼法,首次定量描述了Pogo振動問題,,此方法僅能考慮到結(jié)構(gòu)與液路一階頻率耦合,,且只適用于串聯(lián)火箭。1992年,,Rubin提出了狀態(tài)空間法描述Pogo振動,,通過求解狀態(tài)空間的特征值問題獲得POGO振動穩(wěn)定性判據(jù)。前蘇聯(lián)學者Pilipenko院士,,1993年結(jié)合發(fā)動機泵氣蝕動力學,,開展了液體火箭發(fā)動機與火箭Pogo振動穩(wěn)定性的研究。歐空局,、日本分別對阿里安IV火箭,、H-II火箭開展了大量的Pogo振動研究。

我國長征系列運載火箭Pogo振動研究始于CZ-3火箭,,由兩彈一星元勛任新民院士提出并首次開展Pogo理論和試驗研究,,采用在一級氧輸送管增加蓄壓器的方法,有效抑制了火箭的一階整體Pogo振動,,并在后續(xù)型號中推廣,但由此引起的局部Pogo振動問題一直未得到有效解決,。

2003年針對首次載人飛行過程中出現(xiàn)的嚴酷的8Hz振動問題以及運載火箭芯級與助推器復雜的模態(tài)特征,劉竹生院士首次提出采用變能蓄壓器進行Pogo振動抑制方案,,有效消除了8Hz振動,。2013年,王小軍針對大型運載火箭復雜時變動力學特征,提出了Pogo振動主被動一體化抑制方案,,以解決Pogo振動的參數(shù)不確定性和敏感性問題,。

更加嚴峻的挑戰(zhàn)

盡管Pogo振動從工程技術(shù)領域提出,但其研究具有重要的科學意義。它推動復雜結(jié)構(gòu)動力學學科發(fā)展,,促進“推進―結(jié)構(gòu)―控制”多學科交叉融合,,構(gòu)建了Pogo振動主被動一體化抑制理論體系。

我國未來重型運載火箭將達到3000噸級的規(guī)模,,火箭結(jié)構(gòu)與推進系統(tǒng)呈現(xiàn)動力學強耦合特征,。

運載火箭規(guī)模增大、構(gòu)型復雜,,Pogo振動機理與抑制更加復雜,。隨著運載火箭技術(shù)的發(fā)展,先進的動力系統(tǒng),、輸送系統(tǒng)等新技術(shù)相繼研制成功并投入使用,,新型動力系統(tǒng)中低溫兩相流動、渦輪泵非線性氣蝕特性,、燃氣系統(tǒng)熵波特性導致動力系統(tǒng)的動態(tài)特性更加復雜,,而且還有可能會在系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生局部的動力學耦合。

新技術(shù)引進,,給本未徹底解決的Pogo的機理分析和振動抑制提出了更加嚴峻的挑戰(zhàn),,因此必須加強相關(guān)基礎理論研究,為未來大型運載火箭Pogo振動抑制奠定技術(shù)基礎,。

為我國未來大型載人運載火箭和重型運載火箭研制提供Pogo振動抑制系統(tǒng)解決方案,,確保國家重大航天工程順利實施;為載人空間站和探月三期工程使用的新一代運載火箭Pogo振動抑制方案提供驗證手段,,為Pogo抑制有效性評估提供系統(tǒng)解決方案,;揭示現(xiàn)役運載火箭局部Pogo振動機理,提供解決措施,,改善全箭振動環(huán)境,,提高長征系列運載火箭的品質(zhì)和飛行可靠性。

 

 

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